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华能天津IGCC电站系统仿真及优化探讨

日期:2023年07月30日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:323
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202307271315343191 论文字数:43522 所属栏目:工程硕士论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
度和产量不同,能耗差别也很大。

对于空分系统来说,优化主要方向为:

1. 空分系统部分整体化,减少空气压缩量,降低空压机做功[62]; 2. 空分系统的氮气重新利用,回注燃烧室,降低合成气热值,提高整体经济效益[63]; 3. 降低空分系统的氧气纯度,降低空压机、增压机做功[64, 65]。 

5.1.1 整体化系数对空分系统的影响

根据空分系统所需空气的来源分类划分,IGCC系统的空分系统可分为独立型空分系统、完全型空分系统和部分整体化的空分系统[66]。国外运行的电厂采取独立空分或完全整体化空分,美国的Coolwater电厂、Tampa电厂采用的是完全独立空分系统,而荷兰的Nuon Buggenum电厂、西班牙的Puertollo电厂采用的是完全整体化空分系统。

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第6章 全文总结与展望

6.1 全文总结

本文首先对华能天津IGCC电厂进行分析,利用Aspen Plus软件针对IGCC系统的三个子系统分别建模分析。空分系统采用开封低压独立空分系统,主要利用多效精馏塔和高低换热器,实现空气分离,分别生成纯度99.6%的氧气和99.9%的氮气,并将氧气通入煤气化净化系统。煤气化净化系统的气化炉采用两段式煤粉气化炉,利用吉布斯反应器和Rstoic反应器串联,搭建煤燃烧、气化反应过程,生成的粗煤气经过滤、除尘、脱硫处理,进入燃气-蒸汽联合循环中继续做功。燃气-蒸汽联合循环系统采用SGT5-2000E(LC)型燃气轮机、三压再热式余热锅炉和三压再热单缸,利用Rstoic反应器、多个两流股换热器和压缩机,实现合成气燃烧、做功、余热回收等过程,达到化学能转化为电能,实现能量的多级利用,提高能源利用率。将三个子系统有序连接,建立IGCC系统模型,与实际运行参数对比,发现各个子系统参数误差小于5%,进一步验证模型的准确性。

其次,利用Fluent软件,建立20w网格的气化炉模型,耦合DPM模型、P1模型、EDC模型,模拟两段式煤粉气化炉的传热、流动、气化反应。纯氧条件下,气化炉出口温度最高达1617K,一氧化碳组分浓度为66.5%,氢气组分浓度为22.34%。不同氧气纯度下温度、CO、H2分布相似。气化炉下层温度高于上层,下炉膛中间温度最高。CO组分呈下低上高分布,上炉膛CO分布则中间高两端低。上炉膛H2组分浓度高于下炉膛,H2组分由中间向两侧增加。随着氧气纯度降低,气化炉出口温度降低,出口的CO、H2组分降低。综合分析,氧气纯度降低5%,气化炉内部温度降低,抑制了气化反应的发生,但1510K的气化温度属于气化反应适宜温度范围内,所以有效合成气的组分降低降低1%,碳转化率降低2.1%。氧气纯度降低至95%对于气化炉影响较小。

最后,完成对IGCC系统的优化。部分整体化空分系统可以降低空压机能耗,随整体化系数增加,系统供电效率先增加后减小。整体化系数为0.7时,供电效率最高。回注氮气可以减少饱和水蒸气的使用。氮气回注系数为0.6时,可节约19.25t/h水蒸气,提高经济效益。降低空压机出口压力,氧气纯度降低,系统最小分离功降低。对于气化炉的优化,探究气化参数对于气化反应的影响,最后选取合适的气化参数,提高气化效率。随着氧煤比增加,气化系统有效体积流量先增加后减小,最佳氧煤比0.6~0.7。随着汽煤比增加,有效合成气体积流量先增加后减小,过多的水蒸气降低了气化炉内的温度,抑制气化反应发生,选取最佳汽煤比0.08~0.13。气化炉压力对于气化过程影响较小,气化压力不宜超过40bar。将CFD模拟得到的碳转化率耦合进气化炉模型中,氧气纯度降低至95%,有效合成气组分降低0.62%。将上述优化路径耦合进入原有IGCC系统模型中,系统供电效率提高0.3688%,每小时可节约煤粉约429 kg。这说明上述优化路径是有效的,可以为IGCC系统整体改造提出参考意见。

参考文献(略)