(2)通过精益管理理论各种工具和方法的运用,对K公司生产全过程进行分解,主要包括TPM,TQM,JIT,5S等方面。证实了精益管理方案对企业生产过程能做到有效分解,从各维度来解析和解决实际问题,包括降低了设备故障率13%左右,降低养护成本43417元,提高员工对设备的养护水平。增强了员工质量意识,较好的提升了产品质量,降低物料和外协件报废率10%左右,外协件返修率降低21%左右,预计下一年可降低总计131265.9元的生产成本。平衡了产线结构和作业量,生产效率增加,单条产线交付周期减少47.4h,并每月节约生产成本共2.5万元。车间布局更为合理,缩短物料流动距离160多米等。
(3)以K公司各类实际信息、生产运营数据、人员交流记录等为依托,研究可靠、准确、有效,能够支撑公司进行精益管理改革的基础,确保本企业后续管理的持续改善。
(4)不同的企业有着不同的管理场景,精益管理的各种方法工具可以帮助企业进行立体的分析,摸索影响本企业生产成本的最主要因素,并找出最关键的因素,帮助企业进行针对性的改进,使成本控制工作获得实效。
参考文献(略)